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燃煤電廠脫硫石膏品質(zhì)影響因素及改進(jìn)措施

2020-08-20  來(lái)自: 威海市銘遠(yuǎn)環(huán)保科技有限公司 瀏覽次數(shù):1847

1  石膏品質(zhì)不合格的主要原因

石膏購(gòu)買商對(duì)石膏的品質(zhì)驗(yàn)收要求見表1。


真空皮帶脫水機(jī)

東方電廠脫硫系統(tǒng)在投產(chǎn)運(yùn)行初期,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)石膏品質(zhì)不合格的現(xiàn)象,脫硫石膏品質(zhì)分析指標(biāo)見表2。

真空皮帶脫水機(jī)

分析幾次石膏品質(zhì)不合格的運(yùn)行工況,發(fā)現(xiàn)大多是在滿負(fù)荷工況下,原煙氣SO2含量在3000mg/ m3以上時(shí),會(huì)出現(xiàn)吸收塔密度居高不下、石膏脫水效果不好的情況,通過(guò)對(duì)其相關(guān)運(yùn)行控制指標(biāo)分析,發(fā)現(xiàn)有以下幾個(gè)方面因素影響石膏品質(zhì)。

1.1  運(yùn)行工況遠(yuǎn)偏離脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)值

1.1.1  高負(fù)荷時(shí)入口原煙氣二氧化硫濃度超設(shè)計(jì)值

電廠脫硫系統(tǒng)機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行,入口原煙氣二氧化硫濃度達(dá)到4000mg/Nm3(設(shè)計(jì)入口原煙氣二氧化硫濃度3393mg/Nm3),入口煙溫高達(dá)160℃(設(shè)計(jì)入口煙溫為123℃)。吸收塔密度高,真空皮帶脫水機(jī)上的石膏成黑色泥狀,脫水困難,脫硫石膏含水量高,亞硫酸鹽含量高(23.8%),原因?yàn)檫M(jìn)入吸收塔的二氧化硫處理量增大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了設(shè)計(jì)工況,造成吸收塔吸收及氧化效果不佳,亞硫酸鹽含量大,不易脫水,石膏品質(zhì)不合格。

1.1.2  入口原煙氣溫度超設(shè)計(jì)值

設(shè)計(jì)入口煙溫為123℃,但由于省煤器及空氣預(yù)熱器設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷,入口煙溫高達(dá)165℃,造成脫硫系統(tǒng)吸收效果不好,脫硫效率下降,煙囪入口二氧化硫濃度升高。為保證滿足環(huán)保排放要求,吸收塔pH值控制較高,高pH值控制不利于氧化反應(yīng)的進(jìn)行,石膏結(jié)晶效果不好,亞硫酸鹽向硫酸鹽氧化比例不大,不利于脫水。

1.1.3  入爐煤發(fā)熱量比設(shè)計(jì)值低

設(shè)計(jì)入爐煤發(fā)熱量為5300kJ/kg,鍋爐用煤量為129t/h,而實(shí)際入爐煤發(fā)熱量為4900kJ/kg,鍋爐實(shí)際用煤量在145t/h 左右。由于設(shè)計(jì)煤種發(fā)熱量高,造成原煤量增加10%以上;同時(shí)原煙氣流量增大,單位時(shí)間內(nèi)處理二氧化硫量大,超出脫硫系統(tǒng)的處理能力,運(yùn)行一臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)(一用一備) 的氧化效果不好,吸收及氧化充分反應(yīng)條件不滿足,造成吸收塔石膏漿液氧化不徹 di,漿液亞硫酸根含量超標(biāo),石膏結(jié)晶時(shí)間過(guò)短,石膏過(guò)飽和度達(dá)不到1.3左右的要求,石膏濾餅品質(zhì)差,脫水困難。

1.2  入爐煤的配燒受限

受原煤供應(yīng)(煤源不穩(wěn)定,來(lái)煤礦點(diǎn)多,煤種較雜)和煤場(chǎng)容量偏小堆(燃煤分類存放空間受限)影響,運(yùn)行的配煤摻燒受到限制;特別是在煤場(chǎng)存煤較少時(shí),配煤工作無(wú)法進(jìn)行,造成有時(shí)煤場(chǎng)只有含硫量低但發(fā)熱量也低的印尼煤,有時(shí)又只有含硫量高而發(fā)熱量低的平朔煤,燃燒時(shí)煙氣處理量大。在燃燒高含硫量低發(fā)熱量平朔煤時(shí),脫硫系統(tǒng)無(wú)法適應(yīng)滿足處理能力,造成石膏品質(zhì)不合格。

1.3  電除塵設(shè)備除塵效率較低

電除塵設(shè)備運(yùn)行模式有節(jié)電模式一、節(jié)電模式二和火花跟蹤三種,從運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性考慮,電除塵常在節(jié)電模式下運(yùn)行,相對(duì)除塵效果差,石膏中粉塵雜質(zhì)含量高。

1.4  旋流子出力不足

由于機(jī)組運(yùn)行時(shí)的工況與設(shè)計(jì)條件下的相差甚遠(yuǎn),石膏旋流器只安裝五個(gè)旋流子,四運(yùn)一備,留有一備用孔;但在系統(tǒng)負(fù)荷高、原煙氣含硫高時(shí),石膏產(chǎn)量大,脫水機(jī)24h運(yùn)行吸收塔密度仍然居高不下,石膏旋流器滿足不了生產(chǎn)需要。

2  處理對(duì)策

2.1  入口煙氣控制

通過(guò)調(diào)整煤場(chǎng)容量和配煤摻燒、提高省煤器和空氣預(yù)熱器換熱性能、提高電除塵效率和減少設(shè)備故障,電廠分別控制入口煙氣的二氧化硫濃度、入口煙氣溫度和粉塵含量,具體措施如下。

2.1.1  調(diào)整煤場(chǎng)容量和配煤摻燒

要求燃料供應(yīng)部門根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況提供可摻燒的煤種,加快二期圓形煤場(chǎng)的施工建設(shè),保證煤場(chǎng)存煤量足夠,通過(guò)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)配煤摻燒控制入爐煤發(fā)熱量和含硫量,以滿足脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)的運(yùn)行工況,保證煙囪入口二氧化硫排放濃度合格。

2.1.2  提高省煤器和空氣預(yù)熱器換熱性能

對(duì)省煤器和空氣預(yù)熱器進(jìn)行改造,增加省煤器管圈、更換空預(yù)器熱端傳熱元件,增加換熱面積50%。#1爐改造后排煙溫度比考核試驗(yàn)時(shí)低了12.3℃左右,#2爐改造后排煙溫度比考核試驗(yàn)時(shí)低了18℃左右,煙溫從改造前的160℃左右降到145℃左右,大大降低了入口煙溫,使得吸收塔內(nèi)反應(yīng)容易控制,吸收效率大大升高。

2.1.3  提高電除塵效率和減少設(shè)備故障

在保證環(huán)保排放的前提下選定電除塵的投運(yùn)模式,提高電除塵器除塵效率。提高檢修對(duì)設(shè)備的消缺率,減少除灰設(shè)備故障、避免鍋爐燃油或避免電除塵連續(xù)振打所引起的二次飛揚(yáng)造成的粉塵含量增加,降低石膏中粉塵含量。

2.2  脫硫系統(tǒng)運(yùn)行控制

2.2.1  漿液pH值的控制

濕法脫硫工程的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,在其它參數(shù)基本穩(wěn)定的工況下,升高漿液pH值即增加石灰石漿液量,可在yi定程度上提高脫硫效率。但若長(zhǎng)時(shí)間保持高pH運(yùn)行,會(huì)導(dǎo)致石膏中未完全反應(yīng)的CaCO3和CaSO3含量增加,品質(zhì)下降;因?yàn)楫?dāng)pH>5.9時(shí),石灰石中Ca2+的溶出速度會(huì)減慢。同時(shí),當(dāng)pH>5.9時(shí)SO32-的氧化也受到抑制,因?yàn)镾O32-氧化的zui佳pH在4.5~4.7 (如圖1所示),此環(huán)境下只要鼓入足夠的氧化空氣,SO32-幾乎可以全部氧化,而且此范圍pH同時(shí)也是石膏結(jié)晶的zui佳pH環(huán)境。但較低值的pH會(huì)使SO2的吸收受抑制,若pH為4.0,SO2幾乎不被漿液吸收,而且加劇了設(shè)備的腐蝕。因此工藝控制中必須兼顧煙氣脫硫和SO32-氧化對(duì)漿液pH的要求。

真空皮帶脫水機(jī)

圖1  pH對(duì)SO32-氧化速率的影響


同時(shí),當(dāng)出現(xiàn)吸收塔煙氣量增加較多、含硫量增加時(shí),可通過(guò)適當(dāng)添加脫硫增效劑加強(qiáng)對(duì)煤種的適應(yīng)性,加快吸收化學(xué)反應(yīng)過(guò)程,增強(qiáng)石灰石的溶解特性,降低吸收塔運(yùn)行pH值,從而有利于氧化反應(yīng)的進(jìn)行,石膏品質(zhì)得到較大的改善。

2.2.2  保證亞硫酸鈣的氧化效果

在含硫量高及石膏脫水困難時(shí),保持合適的pH值,間斷地啟動(dòng)兩臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)保證氧化效果,使脫硫反應(yīng)中生成的亞硫酸鈣(CaSO3)氧化為硫酸鈣(CaSO4),并生成石膏(CaSO4 · 2H2O)晶體,通過(guò)控制石膏過(guò)飽和度在1.3左右,保證石膏結(jié)晶成粗棒狀晶型,使得石膏具有良好的脫水性能。

2.2.3  控制吸收塔漿液密度

在機(jī)組負(fù)荷高、原煙氣二氧化硫濃度高時(shí),吸收塔漿液密度達(dá)到1130kg/m3時(shí),啟動(dòng)真空脫水系統(tǒng)和石膏排漿泵,盡早做好降低吸收塔漿液密度的措施。

2.2.4  安裝備用孔旋流子

在石膏旋流器的備用孔加裝一個(gè)旋流子,當(dāng)出現(xiàn)吸收塔密度大幅升高、居高不下時(shí),可通過(guò)運(yùn)行六個(gè)旋流子(設(shè)計(jì)為四用一備),加大石膏的產(chǎn)出量,有效地降低吸收塔石膏漿液密度。

2.2.5  加強(qiáng)脫硫廢水系統(tǒng)投運(yùn)以及維護(hù)工作

原煙氣中HCl、HF和飛灰都會(huì)進(jìn)入吸收塔漿液中;長(zhǎng)期運(yùn)行后,吸收塔漿液的氯離子和飛灰中不斷溶出的一些重金屬離子濃度會(huì)逐漸升高,從而對(duì)SO2的吸收反應(yīng)產(chǎn)生負(fù)面影響。所以在廢水系統(tǒng)設(shè)備正常的情況下,啟動(dòng)脫水系統(tǒng)時(shí)必須啟動(dòng)脫硫廢水系統(tǒng),加大對(duì)吸收塔內(nèi)氯離子以及其他雜質(zhì)離子的排放,為產(chǎn)出好品質(zhì)石膏創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。

2.2.6  在線儀表的定期標(biāo)定

要求檢修部門定期對(duì)脫硫系統(tǒng)中SO2分析儀、粉塵含量測(cè)試儀、pH計(jì)、吸收塔液位計(jì)、漿液密度計(jì)等在線儀表定期標(biāo)定,保證運(yùn)行控制參數(shù)的準(zhǔn)確;運(yùn)行人員及時(shí)調(diào)整運(yùn)行工況,控制吸收塔內(nèi)的吸收氧化結(jié)晶化學(xué)反應(yīng)條件,保證環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放,不發(fā)生影響環(huán)保形象的事件,順利通過(guò)環(huán)保核查。

2.3  加強(qiáng)環(huán)保實(shí)驗(yàn)室分析工作

加強(qiáng)對(duì)石灰石粉的采樣頻度,每周對(duì)采的總樣分析一次,對(duì)石灰石粉的純度和細(xì)度進(jìn)行分析,保證在驗(yàn)收合格指標(biāo)范圍內(nèi)。另外,每天對(duì)石膏漿液進(jìn)行pH值、密度化學(xué)分析,比對(duì)校準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)在線儀表,供運(yùn)行調(diào)整參數(shù)時(shí)參考。